①在立式液压缸上升 (返回)空行程产生强烈的振动和巨大的声响。②振动导致连接螺纹松动,致使设备严重漏油。③振动导致液压元件和管件破裂,压力表震坏。系统有可能无法继续工作,甚至造成人身安全和设备事故。(3)防止产生炮鸣现象的方法 消除炮鸣现象的关键在于先使液压缸上腔有控制地卸压,即能量慢慢释放,卸压后再换向(缸下腔再升压做返回行程)。①采用小型电磁阀卸压[图8-11 (a)]。液压缸下行时,小型电磁阀1不通电。当主缸完成挤压以后,匱电磁阀2开始换向前,借助于时间继电器使阀1先接通2~3s;当液压缸上腔压力降至接近于预定值或零时,.在没有压力的情况下进行换向,使液压缸上行,从而消除了“炮鸣”。采用卸荷阀控制卸压[图8-11 (b)J。主缸下腔为挤压腔(工作腔)。当2DT通电,压力油经三位四通电液换向阀1、液控单向阀2、齿轮泵进入主缸下腔进行挤压,挤压力上升到要求的吨位后,电接点压力表3发信,2DT断电, 由操作慢慢拧开专用节流阀4,将高压油逐渐放回油箱;当观察压力表5所示压力值降至5~3MPa时,再使IDT通电,大量的低压油经阀2、阀1流回油箱。③采用电液换向阀K型芯机能卸压(图8-12)。给出信号,IDT通电,压力油经三位四通电液动换向阀1进入主缸上腔进行挤压,当压力上升到预定压力时,电接点压力表2发信,通过时间继电器延时保压。保压结束后,IDT断电,阀1在其所带阻尼器的控制下延时切换到中位,高压油也就随着K型阀芯的移动,经由小到大的开口量逐步释放,阀芯移到完全中位时,量已大部分释放。这样,“炮鸣”就大大减少了。为保证可靠换向,在图中a处应加背压阀。④采用单向节流阀控制卸压(图8-13)。工作循环的挤压信号发后,IDT、2DT通电,压力油经插入式锥阀1、2分别进入主缸和快速缸进行挤压。挤压完毕, 行程开关发信,使3DT通电,低压控制压力油经二位三通电磁换向阀3、:单向节流阀4,推开充液阀5的小卸压阀芯,高压油经该阀芯所属的阻尼孔卸压;与此同时,行程开关还使时间继电器延时1~2s,主缸的油压已降至低压,大卸压阀芯已开启,延时结束,4DT得电,压力油经阀1、单向顺序阀6,进入快速缸下腔,将挤压横梁推回上方位置,主缸的大量油液在低压状态下卸回充液箱从而避免产生“炮鸣”。
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