(1)故障现象 ①系统压力升不上去,最大仅2MPa。 ②夹紧缸速度不稳定。 (2)故障原因分析 故障现象①可能的原因: ①液压泵4本身故障。 ②溢流阀6故障。 ③电磁阀7没动作或阀芯被卡住。 ④集成块本身故障(集成块内的P口和T口有似同非同现象)。 ⑤管路泄漏(吸油管路密封不良、压油管路连接处漏油)。 故障现象②可能的原因: 由于故障现象②是在排除完故障现象① 的基础上发现的,所以已经排除了液压泵流量不均的因素,可能的原因有: ①节流阀的性能差 ②减压阀阻尼孔被堵或主阀芯弹簧稳定性差。 ③减压阀与节流阀叠加时位置的相互影响: (3)故障排除过程与方法 由于刨渣机液压系统采用的是立式连接方式,液压阀全部采用叠加连接方式,所以故障排除过程先从油箱外部进行。对于故障 现象①的排除过程与方法如下。 第一步:首先检查电磁阀的电路输出。经过万用表的检测,电磁阀插头的输入电压为231V,满足使用要求,所以,电磁阀控制电路的原因得以排除。通过进 一步的 观察,电磁阀通电后,阀芯动作良好,未 出现阀芯被卡现象,电磁阀故障原因得以排除: 第二步:检查溢流阀故障。由于系统采 用了先导式溢流阀,所以首先检查阻尼孔堵塞以及主阀芯阻尼孔阻塞情况,经检查阻尼 孔和主阀阀芯均处于正常工作状态、溢流阀故障原因被排除。 第三步:检查集成块。对集成块图纸进 行进一步审核,发现图纸没有问题,进一步检查集成块加工情况,同样未发现任何问题,集成块的原因得以排除。 第四步:打开油箱侧面的人孔,检查管路泄漏情况,经检查吸油管路密封良好,压油管路处密封良好,管路泄漏原因得以排除。 第五步:检查液压泵。由于现场仅有一台液压泵,所以无法直接采用更换液压泵的方法来判断。最后我们根据现场的情况,找来了另一台液压站,借用其油泵电机组,将其输出直接接到集成块的P口,对刨渣机液压系统进行了调试,都达到了预期的压力指标,同时也验证了原液压泵的故障所在。最后我们与液压泵制造厂联系,更换了液压泵,连接好管路后,一切正常,压力可以调节到20MPa。 针对故障现象②,我们对减压阀与节流阀叠加时位置的相互影响进行了分析,如图8-2 所示。图8-2(a)是原液压系统装配时的位置,这种配置,当A口进油、B口回油时,由于节流阀的节流作用产生背压,使得液压缸B腔单向节流阀之间的油路压力升高,升高的压力作用在减压阀上,使减压阀减压口变小,出口流量减小,造成供给液压缸的流量不足;当液压缸的运动趋于停止时,液压缸B腔压力又会下降,控制压力随之降低,减压阀开口加大,其出口流量增加,这样反复变化,造 成了液压缸运动的不平稳,并有一定的振动。将叠加式减压阀置于单向节流阀与换向阀之间如图8-2(b)所示, 节流阀产生的背压不再影响减压阀,所以夹紧缸速度稳定性得到了明显改善。 最后对整个液压系统液压缸的速度、输出力均进行了测试,完全符合要求。 值得注意的是:上述故障现象都是发生在新设备的调试阶段,属于早期故障,其原因大多集中在液压元件本身、集成块、液压管路连接以及叠加阀的排列顺序等问题上,随着时间的推移,液压油的污染问题、液压元件的磨损问题、用户的使用问题等因素也需要考虑。液压系统的故障其实并不神秘,只要掌握了液压元件与系统的工作原理,具体问题、具体分析,并注意积累现场调试和故障处理的经验,现场故障就会迎刃而解。

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