产品目录
 
CB-B系列齿轮油泵
CB-BM系列低压齿轮油泵
CBA-B型不锈钢齿轮泵
KCB(2CY)型齿轮泵及泵组
CB-FA-FC系列齿轮油泵
HY01(CBJ)型齿轮油泵
CBN-E(F)型齿轮泵
CBW-F型齿轮泵
BB-B型摆线油泵
B-B-B*Y型摆线油泵
CB-B型立卧式齿轮油泵电机组
LBZ齿轮油泵立式装置
WBZ齿轮油泵卧式装置
BB-BJZ摆线油泵电机组
RHB型润滑油泵及机组
CB-B160-600L大流量齿轮油泵机组
CB-B600-800L大流量齿轮油泵
CB-B600-1000L低噪音大流量齿轮油泵
CB-B160-1000L大流量齿轮油泵电机组
CB型带底脚齿轮油泵
DBB型定流向摆线转子润滑泵
KGY高温耐磨齿轮油泵
XB-200-1000型卧式低噪音大流量斜齿泵
YB1型叶片泵
YB1型双联叶片泵及机组
SXF型双向润滑泵
SNBY型双向润滑泵
CB-O.8系列(ZCB型转子式油泵)
ZCB型转子式防爆机组
R12-1型润滑油泵
YZQ型油流指示器
GZQ型给油指示器
ML型联轴器
NL型联轴器
CY柱塞泵
YZ型液压站
6.3Mpa系列中低压阀
T8642型双向齿轮油泵
CBW-F2系列齿轮泵
CBT-E(F)500系列齿轮泵
CBK-F200系列齿轮泵
CBW-B系列低压齿轮油泵
CB1-B系多功能齿轮泵
CBG系列齿轮泵
XBZ-200-1000型卧式低噪音大流量斜齿轮泵装置
SXF-2.5(4.5)双向润滑油泵
SXF-2.5(4.5)双向润滑油泵电机组
RHB型润滑摆线齿轮油泵电机组
SRHB双向润滑泵(三角泵)
CB-B型低压齿轮油泵装置
S型输油泵电机装置
YB-D系列中压叶片泵
DJB系列电动专用加油泵
PV2R1系列高压低噪声叶片泵
PV2R2系列高压低噪声叶片泵
LUC系列精细滤油车
XYZ-G型稀油站
中压溢流阀
低压溢流阀
列管式油冷却器
   

 

详细内容

   当前位置:首页  >> 新闻中心 >> 公司新闻 >> 详细内容
平板轮辋刨渣机调试过程中的故障诊断与排除方法
来源泰兴市齿轮泵厂,泰兴市液压件厂,www.jianli88.com 滚动(右击停止滚动)
 

(1)故障现象
①系统压力升不上去,最大仅2MPa。
②夹紧缸速度不稳定。
(2)故障原因分析
故障现象①可能的原因:
①液压泵4本身故障。
②溢流阀6故障。
③电磁阀7没动作或阀芯被卡住。
④集成块本身故障(集成块内的P口和T口有似同非同现象)。
⑤管路泄漏(吸油管路密封不良、压油管路连接处漏油)。
故障现象②可能的原因:
由于故障现象②是在排除完故障现象① 的基础上发现的,所以已经排除了液压泵流量不均的因素,可能的原因有:
①节流阀的性能差
②减压阀阻尼孔被堵或主阀芯弹簧稳定性差。
③减压阀与节流阀叠加时位置的相互影响:
(3)故障排除过程与方法
由于刨渣机液压系统采用的是立式连接方式,液压阀全部采用叠加连接方式,所以故障排除过程先从油箱外部进行。对于故障 现象①的排除过程与方法如下。
第一步:首先检查电磁阀的电路输出。经过万用表的检测,电磁阀插头的输入电压为231V,满足使用要求,所以,电磁阀控制电路的原因得以排除。通过进 一步的 观察,电磁阀通电后,阀芯动作良好,未  出现阀芯被卡现象,电磁阀故障原因得以排除:
第二步:检查溢流阀故障。由于系统采 用了先导式溢流阀,所以首先检查阻尼孔堵塞以及主阀芯阻尼孔阻塞情况,经检查阻尼 孔和主阀阀芯均处于正常工作状态、溢流阀故障原因被排除。
第三步:检查集成块。对集成块图纸进 行进一步审核,发现图纸没有问题,进一步检查集成块加工情况,同样未发现任何问题,集成块的原因得以排除。
第四步:打开油箱侧面的人孔,检查管路泄漏情况,经检查吸油管路密封良好,压油管路处密封良好,管路泄漏原因得以排除。
第五步:检查液压泵。由于现场仅有一台液压泵,所以无法直接采用更换液压泵的方法来判断。最后我们根据现场的情况,找来了另一台液压站,借用其油泵电机组,将其输出直接接到集成块的P口,对刨渣机液压系统进行了调试,都达到了预期的压力指标,同时也验证了原液压泵的故障所在。最后我们与液压泵制造厂联系,更换了液压泵,连接好管路后,一切正常,压力可以调节到20MPa。
针对故障现象②,我们对减压阀与节流阀叠加时位置的相互影响进行了分析,如图8-2 所示。图8-2(a)是原液压系统装配时的位置,这种配置,当A口进油、B口回油时,由于节流阀的节流作用产生背压,使得液压缸B腔单向节流阀之间的油路压力升高,升高的压力作用在减压阀上,使减压阀减压口变小,出口流量减小,造成供给液压缸的流量不足;当液压缸的运动趋于停止时,液压缸B腔压力又会下降,控制压力随之降低,减压阀开口加大,其出口流量增加,这样反复变化,造  成了液压缸运动的不平稳,并有一定的振动。将叠加式减压阀置于单向节流阀与换向阀之间如图8-2(b)所示, 节流阀产生的背压不再影响减压阀,所以夹紧缸速度稳定性得到了明显改善。
最后对整个液压系统液压缸的速度、输出力均进行了测试,完全符合要求。
值得注意的是:上述故障现象都是发生在新设备的调试阶段,属于早期故障,其原因大多集中在液压元件本身、集成块、液压管路连接以及叠加阀的排列顺序等问题上,随着时间的推移,液压油的污染问题、液压元件的磨损问题、用户的使用问题等因素也需要考虑。液压系统的故障其实并不神秘,只要掌握了液压元件与系统的工作原理,具体问题、具体分析,并注意积累现场调试和故障处理的经验,现场故障就会迎刃而解。

叠加式减压阀与节流阀位置的比较

 

 

CopyRight © 2024 泰州市弘圣液压机械制造厂 网址:www.jianli88.com

友情链接:丝网除沫器 护栏 阳台护栏 喷雾冷却塔 不锈钢丝