150kN电镦机液压原理如图10-4所示。油泵启动后,由于电磁阀的电磁铁均处于断电状态,此时夹紧缸处于夹紧工件状态,夹紧缸输出力的大小由减压阀调定;三位电磁换向阀在两端弹簧的作用下处于中位,电镦缸、砧子缸复位,停留在原始位置。对于电镦缸,当三位电磁换向阀左端电磁铁1YA通电时,电镦缸无杆腔进油,有杆腔回油,活塞杆伸出,电镦缸处于快进或工进状态(顶锻状态);当三位电磁换向阀右端电磁铁2YA通电时,油缸有杆腔进油,无杆腔回油,活塞杆缩回;系统压力随着负载的压力而变化,同时变量柱塞泵根据负载大小自动工作在快进(定量泵段)阶段或工进(变量泵段)阶段。对于砧子缸,其主 要作用是带动感应加热圈给工件均匀加热,同时要承担电镦缸作用在工件上的部分作用力; 砧子缸输出力的大小由减压阀调定。当三位电磁换向阀左端电磁铁3YA通电时,砧子缸下 腔进油,上腔回油,活塞杆向上伸出,伸出速度由调速阀调整;当三位电磁换向阀右端电磁 铁4YA通电时,油缸上腔进油,下腔回油,活塞杆缩回。当电磁铁5YA通电时,夹紧缸松开工件,从而完成一个动作循环。 从工作原理来看,150KN电镦机的设计中,电镦缸支路采用了变量泵与节流阀组成的容积节流调速回路,有效解决了轻载快进和重载慢进的矛盾,功率利用合理;砧子缸采用了 调速阀的出口节流调速回路,提高了执行元件的运动平稳性,保障了对工件加热的均匀性;夹紧缸采用了断电夹紧工作状态,符合安全操作规程。总体来看,从工作原理的设计角度, 该系统的设计是合理的。然而,在该系统的调试过程中却存在着以下故障现象。 (2)故障现象 ①执行元件(砧子缸、夹紧缸)只能动作一次,减压阀“不起作用”,减压阀后面的压力表显示的是系统压力,并非减压阀的调定压力。 ②电镦缸返程时间太长,要求在10s以内,实际近15s,严重影响生产效率(汽车配件为大批量生产,对生产速率要求很严格)。 ③开机20min后,系统过热。 ④电镦缸的速度稳定性差,出现了时快时慢的爬行现象。

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