应当指出的是:150KN电镦机液压系统由于结构上的原因,采用了分离式结构。即液压元件集成在一起,油泵电机组、冷却器一起安装在油箱上,相互之间通过管路连接。针对 以上故障现象,逐一进行了分析。 (1)对于故障现象① 通过对现场的考察和询问,得知单独测试液压元件集成单元时,减压阀后的压力表显示的是减压阀的调定压力,并非系统压力,说明该单元本身没有问题。所以将问题集中在油泵电机组、冷却器、油箱上面。由于系统有压力,所以油泵电机组的原因也被排除在外,很自然原因出在冷却器及其连接管路上面。经分段现场检查,冷却器本身没有问题,原因出现在冷却器出口至油箱的回油管路(钢管连接)上。由于回油钢管需要弯管,现场施工人员采用了灌沙后加热弯曲的方法。加热后,沙子粘在钢管内,造成系统回油被堵。那么如何解释执行元件(砧子缸、夹紧缸)只能动作一次呢?很显然,由于砧子缸、夹紧缸两个执行元件开始时的两个腔都没有油液存在,所以可以“动作”一次。而砧子缸、夹紧缸两个执行元件动作一次后,由于系统回油路被堵,进油腔的液压油变为静止状态,所以减压阀“不起作用”了,压力表显示系统压力是正常的(静止液体压力处处相等)。通过清理钢管内的沙子,并进一步清洗钢管后,安装在冷却器后面,系统开始了正常动作。 (2)对于故障现象② 首先计算电镦缸的返回速度 显然,回油腔的实际流量大于其额定流量,所以造成了电镦缸返回时间过长的故障。这就是由于设计时考虑不周的原因造成的。 解决方法:将电镦缸的控制阀全部改为10通径(最大额定流量为80L/min),问题得到了圆满解决。 (3)对于故障现象③ 由于现场操作人员不看使用说明书,将安全阀调到了最高压力(打开压力表开关时,指针指到约32MPa),然后再调节减压阀的压力,使得大量的压力损失在减压阀上,同时操作人员为了试车省事,未将油箱内的加油量加至液位计,而且未给冷却器通水,造成了系统 过热。 解决方法:加油至液位计中间位置偏上并给冷却器通水,将安全阀最高压力调至比最大工作压力(13MPa)高2MPa左右,然后调节两个减压阀至工作压力,系统过热问题得到 解决。 从这一故障的原因可以看出,系统故障完全是由于使用者操作不当造成的。 (4)对于故障现象④ 从现象可以判断出,故障原因来自单向节流阀,更换了几个单向节流阀后,电镦缸爬行现象仍然未能解决,这样自然就考虑到节流阀的结构上来,通过对比发现,原来所选的单向节流阀其锥度较大,调节范围小,出现了上述故障现象。 解决方法:更换了锥度较小的单向节流阀,问题得到解决。 这里举例所发生的故障出现在系统调试阶段,如果出现在使用一段时间后,液压系统的使用与维护方面的问题会逐渐显现出来。例如液压油的污染引起的种种故障问题。由于现场 的故障多种多样,所以读者在现场解决实际问题时,应灵活运用所介绍的故障诊断方法,具体问题具体分析,同时注意积累经验,为液压系统的故障诊断奠定良好的基础。
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